El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
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| dc.contributor | Escuela Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Beriestain, Enrique , | es_CL |
| dc.contributor.author | Valenzuela Ruíz, Jairo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:42Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Valenzuela Ruíz, Jairo. (2016). Mejora en el proceso de reparación de mazas de camiones en Komatsu Reman Center Chile . Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile), 2016 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4161 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industria | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se realizó dentro de la empresa Komatsu Reman, dedicada al rubro de la re manufacturación, específicamente a la reparación de componentes de camiones mineros. La necesidad de realizar este proyecto surge cuando la compañía observa disconformidades en sus procesos y nota que algunos de sus subprocesos o actividades son potencialmente mejorables, esto sumado a su severa orientación hacia la ?mejora continua? como parte de su cultura. Para la determinación y priorización de los problemas mejorables, sus respectivas causas y propuestas de mejora, es que se aplicó la herramienta DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar). Haciendo uso de esta, se pudo identificar tres actividades mejorables y de mayor prioridad para la empresa: 1.- Tiempo empleado en chequeo de repuestos, 2.- Tiempo empleado en Reorganizar piezas y 3.- Tiempo empleado en el pulido de piezas. A través de mediciones en el taller se logró cuantificar el tiempo empleado para cada una de las actividades: 1.- para el Chequeo de repuestos 81 minutos, 2.- para la Reorganización de piezas 102 minutos y 3.- para el Pulido de piezas 366 minutos. Sin embargo, a través del análisis de causas potenciales se pudo proponer mejoras que harían disminuir los tiempos empleados. Para respaldar dicha aseveración, se modeló y simuló el proceso en ?Bizagi Modeler? resultando un ahorro de 3,5 horas hombre por maza reparada y 21 de forma mensual. Dicha disminución de tiempos se traduce a que la empresa podría reparar hasta 0,33 maza adicional mensualmente. Por ello, obtendría un ingreso adicional de US$9.429 en el mejor caso, dependiendo de la demanda estimada. Considerando los posibles ingresos adicionales y evaluando económicamente el proyecto, su implementación resulta rentable; debido a su VAN de US$6.715 y una TIR del 59%, esto con una inversión inicial de US$2.566. | es |
| dc.format.extent | 1 DVD.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Reparación automotríz--Chile | es_CL |
| dc.subject | Gestión de procesos--Reparación automotríz--Chile | es_CL |
| dc.subject | Administración de la calidad total--Chile | es_CL |
| dc.title | Mejora en el proceso de reparación de mazas de camiones en Komatsu Reman Center Chile | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2016 V161m | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D1 CJ000064 | es |
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